反滲透膜降解及反滲透膜氧化運維
某電廠鍋爐補給水系統采用全膜法技術( UF+RO+EDI ),現運行中發現電除鹽出水異常,硅含量偏高,在線表計硅含量已到 8.5 μg/L,并且運行中逐漸上升,高峰值達到 9.9 μg/L,電導 0.066 μs/cm。進行人工取樣化驗,結果與在線表計一致。
故障原因分析:
(1)對RO 單支膜元件出水電導進行分析:從單支膜殼電導率可以可看出沒有明顯異常膜殼。說明膜元件未出現“O”形圈泄漏、望遠鏡現象、膜表面磨損、產水背壓、泄漏等現象。
(2)通過對反滲透膜進行清洗,發現清洗液呈綠色。
初步判斷膜元件存在鐵鋁污染,應該屬于膜降解及氧化問題。長期清洗及清洗時 PH、溫度控制不合理,導致了膜元件降解。處理方法及防護措施:
(1)更換被氧化的反滲透膜組件:由于反滲透膜氧化是一個不可逆的過程,建議更換兩套反滲透一級一段模塊。
(2)加強原水中的殘留余氯的檢測:嚴格控制超濾產水 ORP 在 200 MV 以下,對 ORP 表計定期校準,探頭半年到一年更換一次,確保在線數據的實時性和準確性;采用中浩遠達反滲透還原劑來水中的余氯,并保持加藥箱的清潔。
(3)降低清洗強度:一方面運行上減少清洗次數;另一方面在清洗時要嚴格控制好清洗 PH 及溫度。
(4)堅持對反滲透膜非氧化性殺菌:定期使用中浩遠達非氧化性殺菌劑對反滲透進行清洗,除去因微生物、有機物污染膜元件壓差升高的原因。
(5)控制反應沉淀池出水水質:微調反應沉淀池聚合鋁加藥量,減少其后沉淀進入反滲透系統;控制反應沉淀池出水余氯在 0.1~0.2mg/L,保證殺菌有效且不過量。
(6)容器管道清洗:每年對補給水系統各水池、水箱、管道進行清洗,除去系統中的微生物及金屬腐蝕物。
(7)對過濾介質的定期更換:淺砂過濾器濾料的定期更換和自清洗過濾器的定期保養。
(8)增加污泥指數(SDI)在線監測系統:因人工監測的誤差,建議增加在線 SDI 監測系統。自動、連續地監測 UF 產水和 RO 進水的污染指數,能夠快速、準確地反映補給水預處理系統的效果。
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